一、故障:加工中心X、Y轴加工圆度超差
原因:可能是因为没有报警的原因,要解决的办法是调整参数:可以从三点来进行调整,
1.伺服的增益:要求两轴一致。
2.伺服控制参数:见伺服参数说明书。
3.加反向间隙补偿。
二、故障:轮毂加工车床,当高节奏地加工轮毂时,经常出现电源单元和主轴伺服单元的模块严重烧毁
解决办法:由于主轴频繁高低速启动,更换电源控制单元和主轴伺服控制单元的功率驱动模块。并用A50L-0001-0303替换以前使用的功率模块。
三、361娱乐平台用户登录
,按急停,Z轴往下下降2mm
故障原因:查一下是不是Z轴电机的制动器回路处理不妥,故障解决的办法:1 按伺服的说明书,正确地设计Z轴的制动器回路;2. 检查参数8X05#6=1、8X83=200左右。
四、加工中心,Z轴运动时产生振动,并且通过交换印刷板实验确认Z轴控制单元及电机正常。
故障原因:参数设置而引起的故障
故障解决办法:
1)调整参数517。
2)检查并调整8300至8400之间的参数。
五、X轴加工一段时间后,X轴坐标发生偏移。
故障原因:如果更换电机编码器无效,应属机械故障。
1)更换电机编码器,无效。
2) 检查并调整丝杆与电机之间的联轴节。
六、故障:加工中心在单脉冲方式下,给机床1μ指令,实际走30μ的距离。
故障原因:分析出现这种情况的原因极有可能是参数的设定出现了问题,那么我们可以检查一下参数,看参数8103是不是出现设定错误,修改8103修改8103#5由1→0
七、故障车床:用MX不能输入刀偏量
故障原因:这种情况也是因为没有对参数进行设置,要解决办法就是可以将参数10#7位设1。